中小规模集成电路的电子秒表课程设计方案及原理说明

指导教师20101.课程设计目的:设计一个采用中小规模集成电路构成的电子秒表2.课程设计题目的描述和要求设计一个采用中小规模集成电路构成的电子秒表,具体指标如下:1.准确计时,计数分辨率为1S。3.课程设计报告内容根据设计任务要求,电子秒表的工作原理框图如图1所示。

其组成如图所示,其中74LS192为上升沿触发器,CPU为加计数时钟输入端; CPD为减计数时钟输入端; LD为异步预置端,低有效; CR为异步清零端子,高效; CO为进位输出端,到达1001时输出低电平; BO为借位输出端,0000后输出低电平; D3D2D1D0为数据预置端; Q3Q2Q1Q0为数据输出端。 倒计时器的初始状态为01100000。当输入一个脉冲时,计时器会减1。 当低位状态为0000时,再有一个脉冲,BO端由1变为>0,也就是高位CPD端由0变为>1。 高位得到上升沿,触发减法运算。 低位的状态变为1001。当高低位的状态为0000时,它们的LD端将连接到低电平,从而异步设置数字。 U174LS192DU274LS192D~LOAD11~BO13~CO12CLR14DOWNU3DCD_HEXU4DCD_HEXU11A74LS20DU12A74LS20DVCC5VVCC5VU14LM555CNGNDR15MR215MC11nFC21nF1718VCCGNDGNDGNDVCCGND2021VCC5V U137 4LS04D1A1Y2A2Y3A3YGND4Y4A5Y5A6Y6AVCC116GNDGNDVCCVCC5VVCCGNDGND3.3 时间显示 时间显示由解码器的两个半导体数码管组成。

这种半导体数码管是带小数点(DP)的七段数码管,分为共阴极和共阳极两种类型。 共阴极型数码管的COM端接低电平,共阳极型接高电平。 元件型号 元件列表 相关芯片、元件 主要使用数量 74LS192 十进制可逆加减计数器 74LS04 非门 74LS20 与门数码管显示数值电阻、电容降压、分压、滤波等 电阻:15MΩ 电容:1nf芯片介绍 74LS192主要电气特性典型值 型号fcPd74LS19232MHZ95MW 74LS192的清端是异步的。 当清零端(MR)为高电平时,无论时钟端(CPD、CPu)的状态如何,都可以完成清零功能。 74LS192 的预设是异步的。 当控制端(TL)置于低电平时,无论时钟CP的状态如何,输出端(QO~Q3)都可以预设为与数据输入端(PO~P3)相同的状态。 74LS192的计数是同步的,是通过将CPD和CPu同时加到四个触发器来实现的。 QO~Q3在CPD和CPu上升沿的作用下同时变化,从而消除了异步计数器中的计数尖峰。 CPDCPu可分别在加计数或减计数时使用,此时另一个时钟应为高电平。 当计数溢出时,进位输出端(TCU)输出低电平脉冲,其宽度为CPu低电平部分的低电平脉冲; 当计数下溢时,偏置输出端(TCD)输出低电平脉冲,其宽度为CPD低电平部分的低电平脉冲。

当CD、Cu分别与下一级的CPD、CPu连接时,即可进行级联。 逻辑图如图3.1所示。 图3.174 LS192逻辑图的端子符号如表3.2所示。 表 3.274LS192 端子符号 TC 错位输出端子(低电平有效) TC 进位输出端子(低电平有效) CPD 减计数时钟输入端子(上升沿有效) CPU 增计数时钟输入端子(上升沿有效) MR异步清零端子 P0~P3 并行数据输入端子 PL 异步并插控制端子(低电平有效)毫秒信号发生电路 NE555 定时器是一种电路结构简单、使用方便灵活、用途广泛的多功能电路。 利用闭环的反馈效应可以产生自激振荡。 TTL电路延迟时间短,频率难以控制。 将电路连接到RC环路有助于获得较低的振荡频率。 由于门电路的动作时间极短,而TTL电路有几十纳秒,要获得稍低的振荡频率是非常困难的,上频也不容易。 在调谐电路中插入RC电路可以帮助获得较低的振荡频率,通过改变R,振荡电路是数字秒表的核心部分。 电容器充放电的速度决定了电路的振荡频率,也就决定了多谐振荡器的频率。 周期决定了所形成方波的频率,利用闭环负反馈可以产生自激振荡。 在闭环中利用延迟负反馈也可以产生自激振荡,只要负反馈足够强即可。 为了获得更准确的频率信号,添加了电容和电阻。

(五)调试步骤和方法: 1、在安装调试脉冲信号发生器之前,要特别注意该元件的8脚接电源,1脚接地。 检查无误后,加上电源,将端口3的测试点连接到示波器,检查方波信号是否正常。 2、调试倒计时器时,请注意8脚接地,16脚接电源。 74LS04和74LS20也应连接到电源。 对上述电路各部分的调节器进行测试后,连接整个系统进行调整。 (6)最终测试结果倒计时显示从59到0,成功总结了调试过程中出现的问题及解决方案。 电路接通后,数码管不亮。 注意数码管COM口接地,确认芯片74LS192供电。 如果数码管不跳,请确认74LS192的电源线是否完全连接。 总结一下这次实验的设计,感觉对倒计时器这部分有了更深的理解。 同时,很多问题也随之出现,让我认识到实践是检验真理的唯一标准。 明明模拟的很顺利,但是我自己做的时候却出现了很多错误。 连接错误,直到第三次才发现。 主要原因是我们不经常手工设计电路,查找资料也是一个大问题。 这就需要我们在今后的研究中予以重视。 更重要的是,我们要学会学以致用。 将知识与实际电路联系起来。 通过本次课程的设计,我们巩固了所学的专业知识,也使我们真正意义上的理论与实践相结合; 它考验了我们利用网络收集、查阅相关文献、整理资料的综合能力。 ; 从中我们可以自我检验,认识到自己的不足和不足,以便在以后的学习中改进和提高。 通过使用multisim10.0,我们可以更好地理解电路设计和计算机辅助设计。 在老师和其他导师的精心指导以及与课题组成员的共同沟通下,这款智能火箭炮的设计和制作顺利完成。 同时,老师勤奋的工作态度给我留下了深刻的印象。 。 再次感谢所有老师和同学的帮助。 参考书目 [1] 倪志廉. 单片机应用技术[M]. 第二版。 北京理工大学出版社,2003 [2]刘常树. 数字逻辑电路[M]. 第一版。 高等教育出版社,2003年

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